特灵螺杆冷水机组的故障与排除

一、特灵螺杆式压缩机组在供冷运行中,压缩机显示压缩机低压报警故障的原因可能有如下几点:

1、机组系统内制冷剂不足,有渗漏导致制冷系统高低压差不正常(冷凝压力与蒸发压力)及蒸发器内制冷剂液位过低与压,缩机油槽油位过低,因此向压缩机各运动部件的供油量减少(因为螺杆式压缩机是没有油泵、而是靠吸排气间的压力差来实现),压缩机油系统的工作过程为:汇集在压缩机油槽内的冷冻润滑油,在压缩机运转期间是处于排气压力之下(其间润滑油经压缩机内的油分离器所分离)由主油路排出后经,油过滤器进行过滤、再经主电磁阀后分为二个油路:

(1)润滑和冷却压缩机吸气、排气端轴承后流入压缩机;

(2)送至容量控制机构,作为控制机构的动力,使滑阀运动。

 

2、在明确油路的输送过程后,再来分析制冷剂不足的问题;制冷剂不足势必会引起排气压力降低和蒸发器液位过低,当系统压差过低和蒸发器冷媒液位过低就一定会导致系统回油困难,回油困难又会造成压缩机油槽油位过低和压缩机供油量减少;而供油量减少就会使螺杆压缩机之阴阳转子、压缩机各机械部件间和转子与缸体之间的油密封效果降低;阴阳转2 子润滑不足、从而会导致转子之间产生干磨擦,使压缩机产生不正常噪音,引发低压报警。

 

3、系统高低压差不正常,排气压力过低和油压偏低;又会导致润滑和冷却轴承的供油量减少,输送到吸排气端轴承和容量控制机构的供油量减少,如果吸排气端轴承缺油,亦会产生干磨(机组运行期间,轴承失油会造成严重的设备损坏),并且油冷却效果降低(带走轴承室的热量减少)导致轴承发热,磨擦增大,亦会产生异响。如果发现以上轴承失油故障;和不采取停机措施而使机组继续运行的话,轴承就会因干磨擦最后卡死、使故障范围进一步护大。

 

4、油过滤器脏堵、油质性能变差等都会导致油压差增大、主油路电磁阀故障,亦会产生低压。

 

二、经过对2#冷水机组在运行中的各项工作参数及运行状态观察分析,发现机组存在以下不正常参数:

1、蒸发温度在0~1.5℃的范围浮动,甚至因低蒸发温度报警而导致机组停机(蒸发温度在正常运行时应为:3~7℃之间、标准工况下)。

2、蒸发压力过低,其蒸发压力在350~422KPAG 之间;(蒸发压力在正常运行时应为:448~517KPAG 之间、标准工况下)。

3、冷凝压力过低,其冷凝压力在850KPAG 左右;(冷凝压力在正常运行时应为:898~1397KPAG 之间、标准工况下)。

4、油压差继电器压力调整值异常;不在标准设定值内(正常设定值应为:50PSIG)

5、蒸发器接近温度值过大(即是冷冻水出水温度与蒸发温度的温差过大)其数值达到8℃(机组在正常运行时其蒸发器接近温度的理想值应≤2.2℃);冷冻水出水温度偏高,出水温度无法降低;

6、电子膨胀阀的开度达到95~100%之间(在正常工况和满负荷时其开度应为30~50%,该数值随负荷及冷冻水出水温度和供回水温差变化而变化)。

7、压缩机排气温度过高,达到65℃左右;排气过热度也偏大,达到42℃,(机组在正常运行时其压缩机排气温度温度的数值应在:43~54℃之间或≤60℃,该数值随负荷及冷却水进出水温度和冷凝器接近温度变化而变化)压缩机电机绕组温度;有所偏高。

8、系统渗漏检查;采用肥皂水溶液涂抹到怀疑有渗漏的部位(冷凝器、压缩机、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全阀等丝扣连口及其它部位)当涂到压缩机外(螺杆机通病)壳连接丝扣处时,发现有明显的渗漏(接口处已生锈),检查机组整体状态和其它有关部位后;未见渗漏。

 

三、查明原因、找出故障后、2#机组维修流程并补充制冷剂。

考虑到渗漏处在于压缩机部位,只能采取冷媒回收或转移的办法,工程量偏大,根据多年的维修经验:

1)冷媒回收,再充氮气查漏,虽然压缩机处有明显的油迹,但是彻底解决问题还需要看其他部位有无泄漏点。

(2)查找泄漏点之后,拆卸压缩机,起吊压缩机,更换密封圈。

(3)系统氮气保压,保压24小时,保证无泄漏点。

(4)放掉氮气,充注制冷剂、遂准备启动机组和补充制冷剂,在此之前先将故障排除后油压差控制值调整到正常状态(50PSIG)、将控制中心冷冻水温设定值适当地降低,负荷百分比及电流百分比设定在60%的手动控制状态,将冷冻水降低率设定至0.5℃/min,以防止机组在热负荷过大的情况下增速度过快。

(5)压缩机在停机状态下适当地补充了的特灵专用冷冻油作为补充、因为压缩机油槽油位已过低。在完成以上设定程序后,在完成以上设定程序后,启动机组并补充制冷剂,同时观察机组运行工况如:蒸发压力、蒸发温度、排气温度与冷凝压力等参数。

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发布时间:2023-04-12 17:40